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轨道的文章

CCR转炉往复压缩机可靠性的提高

唱
李桑珠
旋转机械工程小组组长


▽SK能源=作为韩国第一家石油公司成立韩国SK能源从1962年开始在蔚山工业园区生产各种石油产品,其炼油能力为840000年每天的原油桶数,在国内和海外市场销售。

为了满足增加产量的需求,连续催化剂再生(CCR)重整过程中的三个往复式增压气体压缩机自2009年的改造项目以来一直在无备份地运行。随后,由于意外故障的数量和随之而来的维护行动,计划外停机事件的数量和相关成本开始增加。事实上,3台CCR压缩机消耗了工厂100台往复式压缩机的90%的维护费用。

本文介绍了SK能源如何克服往复压缩机的过程控制、机械设计和状态监测方面的挑战,以提高这些资产的可靠性并降低维护成本。

机器的描述

CCR重整过程中的三台往复式压缩机安装于2005年。在CCR转炉过程中,增压压缩机将富氢(H2)气体从反应堆到H2工厂。

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图1。CCR重整炉工艺流程图

问题陈述

自2009年对机器进行改造以提高生产能力以来,这三个压缩机一直在运行。然而,机器故障的数量急剧增加。大多数问题被确认为阀门损坏和活塞开裂。

改造后,压力比没有明显变化,但是,排放温度都比原来的水平略有上升。改造工程完成后,排放温度设定点为145℃。

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表2。2009年机器翻新

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图2。2009-2016年增压压缩机维护情况

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图3。2009-2016年失效模式分布

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图4。3号船底气体压缩机部件损坏

因果分析

SK能源进行了因果分析,以确定再回水阀和活塞杆开裂问题的根本原因,涵盖了工艺的各个方面以及压缩机的机械设计和完整性。

过程

通过工艺评审,发现铁(III)、氧化物(Fe2O3.)和氯(Cl .2)由于工艺条件的改变,粉尘导致绿色油渣聚合。还发现,氢/碳氢(H2/HC)比是增加轻烯烃含量的一个因素,是绿色油形成的另一个因素。

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图5。工艺气体组成中H2/HC的比值

2O3.在循环过程中暴露在大气中产生,Cl2在启动初期,通过使用新的催化剂类型产生粉尘。的铁2O3.和Cl2灰尘是催化剂,它导致形成粘稠的绿色油,收集在压缩机气缸冷凝。

机械设计与完整性

在改造工程之前,使用了同心圆环形泄放阀,但发现该阀强度不够,无法承受外来物质。

  • 由于阀片(阀座)和阀环之间有异物导致卡死。
  • 开晚,A区和B区压差增大(见图7)。
  • 增加环和护圈之间的冲击和翻滚。(由于外圈刚度最低,外圈容易断裂。)
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图6。排气阀出现故障

这些压缩机设计的独特之处在于使用了自由浮动活塞(FFP)。由于操作独特,活塞采用轻质材料制成。经鉴定,材料强度不足以承受绿油施加的巨大应力。

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图7。活塞失效,由于绿色油

改进

根据调查阶段的发现,针对工艺方面和机械完整性方面采取了以下措施。除此之外,还升级了状态监测系统,以精确监测机器的状态。

过程

为了避免进一步产生绿色油,在转车维护期间,Fe2O3和Cl2等催化剂被完全从管道系统和敲除鼓中清除到排放管道。

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图8。水冲洗和冲洗管道

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图9。改善管道清洁

为了最大限度地减少绿色油的形成,重整工艺减少了轻烯烃的量,并在启动时调整了操作条件以减少氯化物(Cl)。

机械设计与完整性

将原来的同心圆环阀替换为锥型阀,在液体结转和卡液情况下具有较高的可靠性。

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图10。改进阀门类型

改进了活塞的几何形状,以增加其机械强度。随着材料和生产方法的改变,强度比原来提高了~48%,重量没有变化。

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图11。改进几何形状

此外,为了进一步提高强度,活塞制造工艺改为滴锻法,使强度比原来的铸造设计提高了26%。

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表3。改进活塞的材料

往复压缩机状态监测系统

原有的状态监测系统只能监测车架和十字头振动和简单的工艺条件(吸气压差、排气温度)。由于系统有限,无法进行根本原因诊断。

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表4。仪表改进清单

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图12。内华达本特利系统的机器图

介绍了一种永磁往复压缩机监测诊断系统。它包括测量和逻辑安装气缸压力指示器,双平面杆位置和多事件轮(MEW)关键相量。相应的诊断软件Bently Nevada System 1可以通过P-V图分析进行精确诊断,并监测压缩机事件和每度曲柄角度的振动。

以下是系统1软件在全仪表往复式压缩机上启用的高级诊断变量,该压缩机带有气缸压力传感器和MEW Keyphasor:

  • 放电容积效率
  • 吸入容积效率
  • 指示马力
  • 绝热排放温度
  • 放电容量
  • 抽吸能力
  • 平均产能
  • 绝热中位数容量
  • 流动资产
  • 绝热流动平衡
  • 功率/中位数容量
  • 指示间隙
  • 放电功率损耗
  • 吸力损失

根据审查结果,确定每当有外来物质进入腔室时,腔室内的最大压力就有超过正常值的趋势,随后在排泄阀周围沉积或积聚,使阀门无法正常工作。因此,假定由于粘滞效应(粘滞阀),有效压缩比高于典型的排气压力与吸入压力之比,从而导致更多的压缩热,直到粘滞排气阀打开。

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图13。确定阀门维修时间

根据Bently Nevada的建议及其技术审查,在每个腔室新安装了杆位置接近探头传感器对和气缸压力传感器,以验证活塞杆行为和阀门状态。在此改进之前,现有的定量数据不足以做出准确的评估。随着在线状态监测参数的增强,腔室压力测量可以提供丰富的压缩性能和阀门状态信息。

结果
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图14。改善的结果

2009年机组改造后不久,由于上述工艺和机械问题,这三台压缩机的维护成本增加了30多倍。通过2016年的状态监测改进,该单元每年的维护事故减少到4起,活塞零开裂。这是过去10年来的最低数字,这一杰出成果可归功于成功的跨学科合作努力。

对于CCR转炉过程中的往复压缩机,以下考虑因素是成功提高可靠性结果的关键:

过程
  • 优化操作条件,尽量减少液体溢出
  • 回转后对管路系统进行清洗,减少绿油催化剂
机械设计
  • 在改进的基础上,为了防止异物进入,需要增加材料强度更高的活塞。
  • 当外部异物进入时,环形阀强度不够。
状态监测
  • 提高了对来自系统1和过程数据的定量数据进行讨论的能力。由于压力测量的计算变量为机器上的每次投掷提供了大量信息,从而能够确定要采取的纠正措施。
  • 此外,系统1中的压力监测使用P-V图为阀门的维护提供了准确的时间。

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图15。瓣膜置换术结果



我们的专家


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李桑珠

旋转机械工程小组组长

生物

自2007年起,担任韩国SK能源蔚山综合工厂机械工程队的轮岗组长。负责SK工厂的机器故障排除,可靠性提升,振动分析和技术顾问。



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李相旭

旋转机械工程队

生物

自2012年起,在韩国SK能源蔚山综合工厂担任机械工程团队的轮岗工作。经验包括在炼油厂和石化工厂的各种类型的振动诊断机器的故障排除。




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