概述


挑战
  • 高气液比(> 4500 SCF/STB)
  • 气体镇痛
  • 电机过热和泵气体锁定的潜力
  • 宽流量范围(3000至200 BFPD)
  • 波动流体密度
  • 位置偏远,发电不一致
  • 井场缺少三相电源
结果
  • 从1,900 mmcf / d增加到4,500 mmcf / d,从1,900 mmcf / d增加气体生产,并从177 bopd到396 bopd增加油
  • 与类似应用中的平均ESP运行寿命相比,延长ESP寿命200多天或73%
  • 与气举相比,井底压力明显降低
案例研究细节

Baker Hughes被德克萨斯州帕金尔乐队的主要运营商接洽,以帮助脱司是天然气的井。挑战是迅速卸下完工液,并通过电气潜水泵(ESP)系统井下井底压力,以实现高达4,500 MMCF / D和396 BOPD的生产。

操作员一直在使用燃气升力,但这种形式的人工升降机无法充分降低井底压力。该良好的流量范围为3,000bfpd至200bfpd,高煤气比> 4,500 scf / stb。通常,如此大量的气体在eSP系统中产生气体锁定条件,以及当气体取代流体流过系统的流体时,这两者都产生负面影响标准ESP系统的可靠性。

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/ ssites/bakerhughes/files/2020-05/cenesis-phase-panhandle-cs.pdf.